今年 4 月,江西某鋰電池材料生產企業在磷酸鐵鋰制備過程中,每日產出 800 噸高磷含氟廢水。原本采用的 “石灰沉淀法" 處理后,氟化物濃度仍高達 25mg/L,總磷 15mg/L,遠超《電池工業污染物排放標準》要求,而且大量含磷污泥的處置也成了棘手難題。
究其根源,廢水中氟離子與磷酸根形成了難溶絡合物,單一的石灰沉淀根本無法同時去除二者;過量投加石灰又致使污泥產量猛增,含水率高達 90%;并且廢水中寶貴的磷元素未得到回收利用,造成了極大的資源浪費。
今年 5 月,杰魯特為其量身采用 “分步沉淀 - 資源化回收 - 深度凈化" 流程。先投加氯化鈣沉淀氟化物,再用鐵鹽 + PAC/PAM 去除總磷;將含磷污泥酸溶后,通過萃取 - 反萃工藝制備磷酸氫鈣;利用 “活性氧化鋁吸附 + 納濾膜" 進一步降低氟、磷濃度;引入 “板框壓濾 + 低溫干化",把污泥含水率降至 35%。
項目自今年6月啟動建設,經過不到 1 個月的試運行,改造效果立干見影。氟化物濃度降至 6mg/L,總磷降至 0.8mg/L,污泥產量從每日 30 噸銳減至 10 噸。
在項目實施過程中,杰魯特為磷回收系統設計了自動化控制裝置。試運行階段,從 6 月初開始,技術人員經過 6天左右的參數調整,不斷測試氯化鈣與鐵鹽的投加比例,成功解決了初期氟磷去除率波動的問題。目前,系統已穩定運行,磷回收率達 85%,預計年回收磷酸氫鈣約 1200 噸。
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