內蒙古烏蘭水泥集團作為國家循環經濟*試點單位,其中的2×150MW自備電廠也是環節。之一。電廠的煙塵排放量必須達到國家環保要求,現電廠煙塵的排放量是通過煙氣分析儀在線監測,把實時數據送回主控室,操作人員根據反饋數據調整石灰石的投放量進行脫硫。因此,煙氣分析儀監測的數據與否,將直接影響著煙塵的排放量。
目前本廠所使用的煙氣分析儀,因其樣氣預處理系統存在設計和安裝缺陷,至投用以來一直不能正常工作,取氣系統經常因樣氣水分含量高而故障頻發,電信號隔離裝置岡配置不高而使信號不能上傳到DCS,從而造成經常停運檢修,不能連續進行煙氣數據采集,滿足不了環保數據及時上報的要求。
鑒于上述問題,我們對該煙氣分析系統進行了詳細的檢查分析,發現該系統存在以下問題:
(1)缺少冷凝處理,進入分析儀的樣氣沒有經過干燥處理,致使取樣泵經常因樣氣含有雜質而堵轉燒毀,氣體水分分離器及取樣管因水分過多而堵塞,不能正常工作。
(2)蠕動泵配置不夠,且所接位置錯誤,造成冷凝裝置不能排水。
(3)廠家調試時氣體預處理裝置溫度設置錯誤,使樣氣中雜質不能濾除,造成抽氣泵經常燒毀。
針對上述原因,采用了以下方案進行改造。
方案中新增冷干,重新配置蠕動泵,并改變抽水位置,增加了干燥過濾器,并對氣體預處理裝置溫度重新進行設置(原+25℃改為一2"C),以使氣體中的水份充分凝結外排,避免了帶水的氣體進入分析儀。
改造后設備性能得到大幅度的提高,維修周期大大延長,由原來每隔2--3小時進行一次取樣管反吹,延長到一個星期,為操作人員的操作過程提供了穩定可靠的數據。
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